工艺技术员(化工)

造成氨泵出入口管振动原因及如何处理?

题目

造成氨泵出入口管振动原因及如何处理?

参考答案和解析
正确答案: ①氨泵泵体内存有气体。处理:将泵打循环,放出泵内气体。
②氨泵进、排液阀泄漏。处理:倒泵后停泵更换进、排液阀。
③氨泵缸体内高低压间密封垫损坏,高压侧向低压侧泄漏。
处理:停泵更换密封垫。
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相似问题和答案

第1题:

如何处理氨泵跳车案?


正确答案: 泵房岗位氨泵在运行中,突然跳车,岗位人员立即到现场将备用泵启动,联系钳工检查,发现是原运行泵的入口瓦鲁阀芯断造成。

第2题:

造成氨槽超压原因及处理方法?


正确答案: A.合成放氨跑气。处理:联系合成控制放氨跑气。
B.驰放气阀门开的过小。处理:联系调度适当开大驰放气阀门,紧急情况开现场放空。
C.液氨容量超标气相空间小。处理:合理库存,立即联系处理。
D.压力表指示偏高。处理:联系仪表,检查更换压力表。

第3题:

离心泵振动原因及处理办法是什么?


正确答案:(1) 地脚螺栓或垫铁松动;(2) 泵与原动机中心不对,或对轮螺丝尺寸不符合要求;(3) 转子平面不对,叶轮损坏,流道堵塞;平衡管堵塞;(4) 泵进出口管线配制不良,固定不良;(5) 轴承损坏,滑动轴承没有紧力,或轴承间隙过大:(6) 汽蚀,抽空,大泵打小流量;(7) 转子与定子部件发生磨擦;(8) 泵内部构件松动。消除方法:(1) 拧紧螺栓,点焊垫铁;(2) 重新校中心,更换对轮螺丝;(3) 校对平衡,更换叶轮,疏通流道;(4) 重新配制管线并固定好;(5) 更换轴承,调整紧力,加铜片调整间隙;(6) 提高进口压力,开大进口阀,接旁通管;(7) 修理,调整;(8) 解体并紧固。

第4题:

液氨泵在运行中出口压力波动或下降,出口管振动原因及如何处理?


正确答案: (1)进口液氨温度超高引起汽化。处理:有冷却水冷却进口联系合成解决。
(2)进口压力过低引起汽化。处理:联系调度提高压力。
(3)断氨或供氨不足。处理:联系调度供氨。
(4)进口阀阀头脱落或过滤网堵塞。处理:联系更换清洗。

第5题:

离心泵振动原因及处理办法是什么?(事故判断处理及应变能力)


正确答案: 1)地脚螺栓或垫铁松动;
2)泵与原动机中心不对,或对轮螺丝尺寸不符合要求;
3)转子平面不对,叶轮损坏,流道堵塞;平衡管堵塞;
4)泵进出口管线配制不良,固定不良;
5)轴承损坏,滑动轴承没有紧力,或轴承间隙过大;
6)汽蚀,抽空,大泵打小流量;
7)转子与定子部件发生磨擦;
8)泵内部构件松动。
消除方法:
1)、拧紧螺栓,点焊垫铁;
2)、重新校中心,更换对轮螺丝;
3)、校动,平衡更换叶轮,疏通流道;
4)、重新配制管线并固定好;
5)、更换轴承锉削轴承中分面,中分员调整紧力,加铜片调整间隙;
6)、提高进口压力,开大进口阀,接旁通管;
7)、修理,调整;
8)、解体并紧固。

第6题:

简述泵体振动的原因及处理方法。


正确答案: 泵体振动的原因是:泵与电机轴不同心;地角螺丝松动;液体温度过高或吸入压力过低,发生汽蚀现象;轴承损坏;轴承弯曲转动部分咬住;叶轮局部堵塞;排出管或吸入管紧固装置松动。处理方法:联系钳工,停泵重新校正;把紧松动螺帽;降低液体温度,向泵体浇冷却水,提高吸入压力;联系钳工修理或更换泵轴;停泵检修,调整泵轴;联系钳工,检查、清扫堵塞物;查明原因,上紧紧固装置。

第7题:

造成甲铵泵填料泄漏严重原因及如何处理?


正确答案: (1)柱塞密封填料函调节螺母太松。处理:逐步调整螺母的压紧量。
(2)填料函内填料磨损严重。处理:倒泵停下来更换填料。
(3)柱塞拉毛或产生沟痕严重。处理:倒泵停下来更换柱塞。

第8题:

试分析油隔离泵泵体振动大,油水分离缸体温度高的现象、原因及处理方法?
现象:出入口压力表指针摆动幅度大,活塞缸内工作声音清脆,振动大,出入口阀箱内有明显滋水声。原因:吸入条件不好,阻力大,出入口阀犯卡,吸入空气聚积在分离缸内。
处理:及时排除油水分离缸内气体,停泵打开出入口阀箱,取出杂物或更换阀芯。

第9题:

泵体振动你如何处理?


正确答案: 1)停泵找心。
2)把紧螺帽。
3)降低液体温度,提高吸入口压力。
4)更换轴承。
5)停泵检修,重新调整。
6)联系钳工检查清洗叶轮。
7)上紧紧固装置。

第10题:

哪些原因会造成屏蔽泵不上量?如何处理?


正确答案: (1)入口过滤网有异物堵塞;清理入口过滤网。
(2)没有接通电源;联系供电处理。
(3)泵内存在气体,泵排气不良;打开排气孔或出口阀排气。
(4)机泵配管不良;检查配管系统进行整改,必要时重新配管或换泵。
(5)转向不对;重新接线。