催化裂化装置操作工

催化剂循环中断的原因是什么?现象是什么?如何处理?

题目

催化剂循环中断的原因是什么?现象是什么?如何处理?

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相似问题和答案

第1题:

循环油泵抽空是什么原因?如何处理?


正确答案: 原因:
1.分馏塔底液面过低。
2.泵入口扫线蒸汽阀漏,造成汽阻。
3.封油量过大或过轻,在泵体内汽化造成汽阻。
4.封油带水,使水汽化造成汽阻。
5.柴油抽出塔盘温度过低。轻组分压入塔底,使循环油组分变轻。
6.塔底温度过高,造成塔底结焦,管道堵塞。
7.分馏塔底温度过低,带水或轻组分(开工时)。
8.机泵本身故障,仪表失灵。
处理方法:
1.当塔底液面低时,及时降低循环油返塔温度,提高循环油量,降低循环油回炼量。
2.当循环油组分变轻时,应及时提高柴油抽出板温度。
3.调节封油量,并及时脱水(一般封油压力比泵体压力高0.1MPa为宜)。
4.如机泵故障应及时切换备用泵,并联系维修。
5.如仪表失灵,应及时切至手操作或副线控制。
6.开工时,如塔底温度低,容易造成带水,应提高加热炉出口温度,加大外甩量,提高塔底温度。

第2题:

再生催化剂循环中断的现象、原因及处理?


正确答案: 事故现象:
1)再生滑阀压降增大;
2)提升管下部,出口温度急降;
3)反应压力降低;
4)再生器催化剂藏量上升,汽提段藏量下降;
事故原因:
1)再生套筒溢流口反吹风中断或流量过大;
2)再生立管松动蒸汽过大、过小或带水堵塞;
3)单动滑阀开度过小或过大;两器差压过低,蒸汽、干气量过大或过小;
4)待生剂带油,严重碳堆积;
处理方法:立即切断进料加大事故蒸汽量,查明循环中断原因,相应进行处理,恢复流化要缓慢,以免引起催化剂带油、设备超压等事故。

第3题:

燃料油、瓦斯中断的现象及其原因是什么?


正确答案: 1)燃料油中断:
现象:炉火熄灭,炉膛温度和炉出口温度急剧下降,烟囱冒白烟。
原因及处理:(1)燃料油罐液面低,造成泵抽空:应控制好液面。(2)燃料油泵跳闸停车,或泵本身故障不上量:立即启动备用泵,如备用泵也起不到备用作用,应改烧燃料气。(3)切换燃料油泵和预热泵时,造成运转泵抽空:应注意泵预热要充分,切换泵时要缓慢。(4)燃料油计量表或过滤器堵塞:应改走副线,修计量表或清理过滤器。
2)瓦斯中断:
主要原因是回火器堵塞或瓦斯系统供应不足,应切换回火器并与厂调度及时联系或改用燃料油。

第4题:

试述待生催化剂循环中断的事故原因和处理方法。


正确答案: 事故原因:
(1)待生立管内松动介质过大产生气阻或中断使催化剂堆积阻塞。
(2)待生塞阀开度过小或过大;两器差压过高。
(3)汽提蒸汽量过大,待生套筒流化风过大或过小。
(4)待生套筒出口输送风过大或过小。
处理方法:
(1)短时间循环中断,应及时检明原因,相应调节各参数,活动待生塞阀,降低两器差压等。
(2)经调节不能恢复流化时,应降低进料量,相应降低再生剂循环量,必要时切断进料,待认真查明原因后处理。

第5题:

燃料油、瓦斯中断的现象及其原因是什么?怎样处理?


正确答案: 燃料油中断:
现象:炉子熄火,炉膛温度和炉出口温度急剧下降,烟囱冒白烟。
原因及处理:
(1)燃料油罐液面低,造成泵抽空:应控制好液面。
(2)燃料油泵跳闸停车,或泵本身故障不上量:立即启动备用泵,如备用泵也起不到备用泵作用,应改烧燃料气。
(3)切换燃料油泵和预热泵时,造成运转泵抽空:应注意泵预热要充分,切换泵时要缓慢。 
(4)燃料油计量表或过滤器堵塞:应改走付线,修计量表或清理过滤器。
瓦斯中断: 
主要原因是阻火器堵塞或瓦斯供应不足,应切换阻火器并与调度及时联系或改用燃料油。

第6题:

产生碳堆的原因是什么?有什么现象?如何进行处理?


正确答案:碳堆是由于反应生焦与再生烧焦平衡打破形成的,造成碳堆的原因是:反应进料突然增大,原料性质变化,反应深过大,回炼油或油浆量增加造成生焦量增大,而主风量偏小,烧焦能力不足,造成催化剂含碳逐渐升高。发生碳堆后,再生烟气氧含量迅速下降回零,再生剂颜色变黑,反应深度变小,回炼油罐和分馏塔底液面上升,再生温度下降,严重时两器藏量上升。
处理:
(1)大幅度降低反应进料量,掺渣量和油浆回炼量来降低生焦量;
(2)适当降低再生器压力,逐渐提大主风量,提主风量时如果再生温度上升较快,要立即降低主风量,防止超温;
(3)提高汽提蒸汽量,减少带入再生器的焦炭量;
(4)严重时切断流化烧焦;
(5)处理过程中严防二次燃烧的发生或床温上升过快造成的超温。

第7题:

甲烷化催化剂床层温度突然升高的原因是什么?应如何处理?


正确答案: 引起甲烷化催化剂床层温度突然升高的主要原因是进塔CO和CO2含量增高。处理方法:
(1)联系有关工段采取措施,降低C0和CO2含量;
(2)关闭系统导入阀,停止系统补气;
(3)若催化剂床层已经严重超温,可将甲烷化塔内压力卸至常压,并用N2、N2-H2气或合格的工艺气降温。

第8题:

造成主风机飞动的原因是什么?现象如何?怎样处理?


正确答案: 原因:主风机入口阀小,入口流量低,受反应影响主风机出口压力高。现象:电流波动大,出口压力大,机械振动大。
处理方法:如反应影响与反应联系降低出口压力。开大出口放空阀降低出口压力。开大入口蝶阀增加入口流量,调节入口流量大于飞动量。

第9题:

400V电源中断的现象、原因是什么?


正确答案: 现象:
(1)400V电压指示消失;
(2)DCS报警;
(3)所有运行中的低压电气设备跳闸;
(4)若GGH备用电机联动成功,GGH维持运行;
(5)增压风机跳闸,旁路挡板突开。
原因:
(1)400V工作段故障,备用未投;
(2)脱硫低压变故障;
(3)6KV母线故障,备用电源未投;
(2)立即汇报值长、通知主机、要求恢复电源;
(3)立即确认联锁保护动作,复位各跳闸设备;
(4)恢复各个系统(阀门)处于备用状态,等待电源恢复;
(5)电源恢复后,立即对各搅拌器进行盘车,盘车成功,恢复搅拌器运行;若盘车不动,联系检修处理;
(6)电源恢复后,立即启动工业水泵、工艺水泵对运行过的浆液设备、管道进行彻底冲洗,确认管道未造成堵塞;
(7)短时恢复电源,请示值长,分别启动各个系统,恢复FGD运行。

第10题:

高压甲醇催化剂床层温度急剧下降的原因是什么?应如何处理?


正确答案: 原因:
(1)新鲜气量突然减小。
(2)操作不当,调节过量。
(3)新鲜气中CO过低。
(4)在开循环机的情况下带醇。
(5)塔内件泄漏。
处理:
⑴加强与外岗位联系控制好CO含量。
⑵精心操作,适当调节,必要时开电炉维持温度。
⑶若带醇,应立即开大醇分放醇阀,降低其液位,同时排放塔前油分,并调节循环量。
⑷待停车时检修。