工艺技术员(化工)

造成氨槽超压原因及处理方法?

题目

造成氨槽超压原因及处理方法?

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相似问题和答案

第1题:

低压煤浆泵超压的原因以及处理方法?


正确答案: 原因:
A、管道堵塞;
B、出口阀未开;
C、煤浆过滤器堵塞。
处理方法:
A、疏通管道;
B、打开出口阀;
C、煤浆过滤器及时排放。

第2题:

综合分析造成电解槽绝缘不良的原因和处理方法?


正确答案: 电解槽开车前都要检查绝缘情况,造成绝缘不良的原因有以下几个方面:
(1)检修后存有金属杂物。
(2)绝缘套管、绝缘子上沾有碱结晶。
(3)石棉橡胶垫上碱结晶潮湿后流到绝缘子上。
(4)绝缘套管夹紧后有裂缝,水和碱液残留于裂缝中。
(5)石棉橡胶垫片破裂。处理方法:
(1)用1%的硼酸水擦洗绝缘器件,然后用纯水擦洗,最后用空气吹干。
(2)更换有裂缝的绝缘套管及损坏的石棉垫片。
(3)清洗绝缘部件,加热至绝缘合格。

第3题:

分析制氢站槽压调节系统槽压波动大的原因及处理方法?
1、调节参数不合理,应调整调节参数。
2、调节阀阀芯磨损严重,应更换调节阀。

第4题:

氨蒸发器超压如何处理?


正确答案:(1)立即关闭加氨阀,打开放空阀卸压。(2)打开氨蒸发器排污阀降低蒸发器液位。并联系调度、班长、冰机等岗位,切断液氨。(3)关闭循环水进出口阀门,控制蒸发量。(4)应急接援小组接消防水带,对各卸氨口进行冲水稀释。

第5题:

低压系统压力PRC09403超压的原因、现象及处理方法?


正确答案: 原因:
①高压系统NH3/CO2、H2O/CO2不正常,CO2转化率、汽提效率下降。
②中压系统超压,进入低压系统的NH3、CO2增多。
③L102液位太低,中压分解气窜入低压系统。
④高压系统停车排放时,排放量太大。
⑤E107、E108结晶堵塞。
⑥FIC09401上水阀未开或开度小。
⑦解吸水解负荷过大或解吸水解气中NH3、CO2含量过高,使低压吸收负荷过重。⑧PV09403阀失灵过阀芯脱落。
⑨E108冷却水量小,温度高。
⑩E107、E108前加液阀开度过小。
现象:
①低压系统压力升高。
②TIC09401温度偏低。
③PSV09401跳。
④蒸发系统温度、真空度下降。
处理:
①调节好系统NH3/CO2、H2O/CO2,提高CO2转化率和气体效率。
②调节好中压系统,使之正常稳定。
③调节好了L102液位LIC09301。
④高压系统停车排放时,控制好排放量。
⑤停车处理E107、E108。
⑥调节FIC09401水量,使之与系统负荷对应。
⑦调节好水解解吸系统负荷,使C102出气温度、组分在正常范围。
⑧检查E108冷却水量是否过小、温度是否偏高,做出相应的处理。
⑨若PV09403阀失灵或是阀芯脱落,联系仪表工处理。
⑩适当开大E107、E108前加液量。

第6题:

闪蒸罐超温,超压的原因以及处理方法?


正确答案: 原因:①闪蒸罐液位偏高;②换热器管程,壳程,结垢严重,换热效率低;③管线堵塞;④进入闪蒸罐黑水量过大。处理方法:①降低液位,控制正常值;②利用停车期间,清洗换热器;③清理疏通管线;④降低黑水量。

第7题:

IQOON-AGIS出现“DC_bus超压(超压警告)故障”时,对设备造成的影响及处理方法?


正确答案:一般出现DC_bus超压保护时,会引起AGIS柜内2个或4个纺位故障跳停;
检查检测元件EL347是否有明显损坏现象,各纺位540V/DC-50A保险是否有损坏,如有损坏更换(更换保险时应将卷绕机插头拔掉);
事故处理:跳停纺位第一时间通知班长及工程师,如DC-bus损坏由工程师或班长指导更换DC-bus(EL347),具体步骤如下:将总电源开关(250A主开关)断电后,等待5分钟后进行DC-bus板更换工作,更换后检查各插头是否紧固,万用表欧姆档测量F1-F5保险是否正常;送电前需将DC-bus塑料防护罩装上,Slave电源开关关闭,卷绕机插头拔掉与卷绕机脱开方可送电,送电后将Slave电源打开,通讯完成后插上卷绕机插头,消除报警,通知现场班组长以上人员开纺。

第8题:

分析制氢站槽压调节系统槽压达不到额定值的原因及处理方法?
原因是调节阀泄漏太大,应将阀芯往下调整以减小泄漏。

第9题:

中压系统压力PIC09305超压的原因,现象及处理方法?


正确答案: 原因:
①合成系统NH3/CO2,H2O/CO2不正常,转化率、汽提效率下降。
②FIC09303加水阀未开或开度小。
③E106结垢严重,冷却效果不好。
④E106、E109、E111冷却水量过小,温度高。
⑤LV09202阀失灵,阀开度过大或窜气。
⑥加减负荷时幅度过大。
⑦PV09305阀开度过小或堵。
⑧E109堵。
⑨PV09207A阀开度过大。
⑩冲洗水进入液NH3中造成液氨温度升高或压力上升。
11高压系统停车排放时,排放量过大。○
现象:
①中低压系统压力升高。
②由于冲洗水无法继续送入,LV09302液位大幅度波动。
③冲洗水进入液氨贮槽,TI09304温度升高。
④E109冷凝效果差,E106、E111冷却效果差。
⑤TV09301温度偏低。
⑥PSV09301跳。
处理:
①调节好系统NH3/CO2,H2O/CO2,提高CO2转化率和汽提效率。
②调节FIC09303加水量,使之与系统负荷相对应。
③E106结垢,可以停车后进行酸洗。
④检查E106、E109、E111冷却水量是否过小,温度偏高。
⑤调节LV09202开度。
⑥加减负荷时幅度不要过大。
⑦适当开大PV09305阀,若PV09305阀堵,用蒸汽冷凝液冲洗其外部。
⑧如E109堵立即打开C101顶部放空阀,并与E109脱离,热洗E109。
⑨适当关小PV09207A阀。
⑩检查冲洗水阀是否忘关,应关闭。
11高压系统停车排放时,控制好高压系统排放量。○

第10题:

什么叫“冷槽”?冷槽产生的原因及处理方法是什么?


正确答案: 在正常生产中,由于某种原因使电解温度明显低于正常温度的电解槽,叫“冷槽”。
冷槽产生的原因,常见的有:
(1)系列供电不足,电流明显下降;
(2)槽电压保持过低(极距过低);
(3)添加剂加入过多,初晶温度偏低;
(4)铝水平过高,散热过大。
(5)槽子保温料太少,表面散热大。
冷槽的处理:
(1)加强保温,增加阳极和炉面上保温料;
(2)适当降低铝水平,减少炉底散热;
(3)适当提高槽电压,增加槽子热量收入;
(4)调高分子比,电解质低时及时并调入温度高的电解质,提高槽温和热稳定性;
(5)沉淀多时,还要及时清理底部沉淀,防止生产炉底结壳,同时避免炉底发热;
(6)调整加工方法,延长下料间隔时间,减少热量损失,利于槽内沉淀和结壳熔化;
(7)在供电允许的情况下,也可以利用阳极效应来提高槽温,增加槽子热量收入;
(8)但冷槽处理要适度,不可处理过头,防止冷槽转成热槽;
(9)调整供电制度,保持电流平稳,或调整与供电制度不相适应的技术参数。